EP专题之ECH(二)负压容器5
环氧氯丙烷国标编号61052、CAS号106-89-8,英文名称:3-Chloro-1,2-epoxypropane;Epichlorohydrin。别名:3-氯-1,2-环氧丙烷。外观为无色油状液体,有 刺激气味;分子量92.52、蒸汽压1.8kPa/20℃、闪点:34℃;熔点-25.6℃、沸点117.9℃;微溶于水,可混溶于醇、醚、 、苯。密度:相对密度(水=1)1.18(20℃)、相对密度(空气=1)3.29。主要用于制环氧树脂,也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体。环氧氯丙烷最早于1854年,由Berthelot用盐酸处理粒甘油,然后用碱液水解时首先发现的。20世纪60年代前后,为适应环氧树脂生产发展的需求,环氧氯丙烷开始以氯丙烯为原料,作为主要产品进行生产。目前工业上环氧氯丙烷的生产方法,主要有丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法,以及较为环保的甘油法。前者由美国Shell公司1948年,首次开发成功并应用于工业化生产,当前世界上90%以上采用该方法进行生产;中者由前苏联科学院以及日本昭和电工公司,于20世纪80年代分别开发成功;后者2007年前后工业化应用。专家表示,国内环氧氯丙烷基本用于制备环氧树脂,哪么其生产过程中如何节能减排,质量控制有何新法,其它应用拓展怎样,业内同样是十分关心的。这位专家就此对于最新进展,作了较为详细的情况介绍。
利用aspen软件计算,专家表示,可得皂化塔塔板段设备基础数据(见表2)。
表2物料工艺参数
设备特性参数:塔直径3500mm;操作温度100℃;操作压力-50~0kPa;板间距,550(1~10)/500(10~31)mm;板数31;筛孔大小,25(1~14)/30(15~31)mm;筛孔数目,695(1~14)/482(15~31);液流型式:双溢流、平堰;降液管宽度,440(侧)/400(中)mm;溢流堰高度,80mm;计算压降,31kPa。皂化塔在负压与正压条件下主要操作参数对比见表3。
表3不同压力条件下皂化塔的主要操作参数对比
在负压的工艺条件下,使用蒸汽量减少、塔板数增加,同时降低由于温度降低反应速度降低的影响,延长了反应停留时间,据专家介绍,故溢流堰高增高了30mm、增加了塔内持液量。
(四)生产技术应用
皂化塔采用负压操作、塔内操作温度低,对皂化反应过程产生以下影响:排放废水温度降低,节省液体升温所需蒸汽量;操作温度降低,反应产物(环氧氯丙烷)与反应物(二氯丙醇)的相对挥发度增大,分离速度加快,副反应减少,提高环氧氯丙烷收率;缩短反应产物(主要在气相中)在塔内的停留时间,减少副反应,提高环氧氯丙烷收率;强化气液传质;减少了蒸汽使用量,达到节省蒸汽的目的;塔内蒸汽量少,液体回流量相应地减少,即产物循环量减少,减少了发生副反应的机会。
国内至少有2家大的环氧氯丙烷生产公司:中石化齐鲁公司和中石化巴陵公司采用了此种技术。据专家介绍,通过使用该技术,蒸汽消耗降低了700kg/t,外排COD降低了50kg/t,丙烯消耗下降了30kg/t,2家公司都取得了良好的经济效益和社会效益,技术改进前巴陵公司2006年7个月(5~11月)皂化废水排放COD平均值为1974mg/L,采用负压操作后7个月(2007年1~7月)的COD均值为1435mg/L,指标下降了26.3%。
(五)结语
采用上述的反应速率方程,解决了环氧氯丙烷生产过程中在负压条件下反应器的设计问题。据专家介绍,皂化塔采用负压操作,降低了废水中的COD排放,减少了蒸汽消耗、提高了产品收率,达到了节能减排的目的,符合国家发展方向。
来源:中国环氧网